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石炼化发展经验证明第一推动力是技术创新

1999-07-12 来源:光明日报  我有话说

1998年,石家庄炼油化工股份有限公司的三项产品被评为高新技术新产品。由石家庄炼油厂改制上市的石炼化被有关部门评为高新技术企业,这是国内同行第一家高新技术企业。

在经济形势十分严峻的1998年,石炼化实现吨油利润186元,夺得全国同行桂冠,其吨油利润为中国石化集团公司平均吨油利润的6.8倍,创造企业利润高于全国同行平均利润的最高纪录。

石炼化创造的这一优良业绩,是在原油加工量仅186万吨、生产装置负荷率仅为50%左右的非规模经济条件下创造的,在中国石化集团,石家庄炼油厂的原油加工量仅占2%,资产仅占0.65%,1998年创造的利润却占整个集团公司的10%,写下了石化行业规模、资产与效益比的最佳纪录。

石炼化能取得如此骄人的成绩,开发和应用高新技术,发挥了十分重要的作用。“科技兴企”,始终是石炼化高速发展,取得良好经济效益的第一推动力。

炼油企业规模越大,效益越好。石炼规模较小,如何取得良好的经济效益?石炼人把目光瞄准了高新技术——国际上只有美国人使用的,国内尚无人问津的重油催化裂化新技术,经过与科研单位通力合作,1983年,石炼应用该项技术一次试车成功,打破了美国人独家垄断,填补了国内重油催化裂化技术的空白,获得国家科技进步一等奖,当年创造利税2874万元。这是石炼人创造性地应用高新技术的初次尝试。

应用高新技术使石炼尝到了甜头,也坚定了他们利用高新技术的决心和信心。石炼正式投产以后,他们又对这项重油催化裂化技术进行完善,采用了两段再生新技术,使该项技术的工艺更加成熟,轻油收率大幅度提高,经济效益显著。

1992年石炼开发了国内第一个重油催化——焦化组合工艺,仅用了14个月的时间建成了一套焦化装置,创国内建设周期最短纪录,轻油收率提高5个百分点,每年拿回经济效益6000万元。近两年来,石油焦出现供大于求的局面。石炼领导班子果断决策,与扶贫单位河北灵寿县合作建成碳素制品厂,创造了国内第一个加工深度最高的工艺路线:重油催化——焦化——碳素制品,改变了过去依靠量的提高增效的方式,转变为提高质量、增加附加值的方式,深加工产品效益提高2.8倍,产品打入了国际市场,而且供不应求。

到今年5月,石炼创造了国内重油催化裂化装置运行周期最长的纪录,实现“三年一修”的目标,比国内同类生产周期延长一倍。

没有新技术和新产品,企业就会在激烈的市场竞争中被淘汰出局。石炼化的经验证明,国有大型企业掌握了高新技术,就能在市场经济中取得主动权,创造良好的经济效益。

(施)

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